自然沉降—真空抽水法脱水
在前述自然沉降脱水法存在的问题中,提到其脱水后的粉煤灰含水率仍偏高。为了解决这个问题,可在沉灰池底增加真空抽水设备,这就是自然沉降—真空抽水法脱水。
一、原理
在沉灰池下铺设沙滤层作为过滤介质,用真空泵通过沙滤层下部敷设的真空管道,使滤层中形成负压,从而将粉煤灰颗粒间的附着水吸出,达到进一步降低粉煤灰含水率的目的。
二、计算与构造
这种沉灰池的构造与前述第一种静态脱水池相仿,其计算公式可参照上节内容。
三、实例
1.构造及设施(图2-5)
图2-5 自然沉降—真空抽水法脱水沉灰池示意图
进灰水渠道断面为50cm×70cm,总长200m。池壁放水闸门(图2-7)由标高0.3m开始,每隔0.2m设两个0.1m×0.8m的排水孔,及标高0.5m、0.7m、0.9m、1.1m和1.3m处各设两个。标高1.5m处设三个0.2m×0.5m的排水孔。排水管道190m,井点抽水设备两套。
设有面积为53m2的真空泵房一座,内设两台W4(V6)型真空泵,抽气速度为370m3/h,电动机功率为10kW,真空泵在抽真空阶段是间歇操作,两台真空泵交替使用,真空度为66.66KPa(500mmHg)左右。
2.操作参数
电厂的灰水流量: |
465m3/h |
平均流量 |
465m3/h |
最大流量(放炉底灰时) |
655m3/h |
最小流量 |
348m3/h |
灰水浓度(含干灰量): |
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平均浓度 |
20.6kg/m3 |
最大浓度(放炉底时) |
31.0kg/m3 |
最小浓度 |
16.7kg/m3 |
静止自然沉降的时间:灰水高度在1.0~1.4m时,约35~40min。此时澄清水浓度为0.015%~0.016%。(约为0.15~0.16g/L3),已到达当地污水含灰浓度小于0.07%的要求。
放灰水次数:积灰1.3m高需18次。积灰层绝对含水率110%。密度1370kg/m3。
总积灰时间:2.16d。每24h放进沉灰池的湿灰体积计算为350m3。
在放灰水积积灰的过程中,除澄清水由各 层放水闸门排放外,少量下渗水由真空管道自然排除。当积灰层达到1.3m高度并放出澄清水后,可静置一定时间有真空管道排放下渗水,当真空管道不再有流水,说明自然沉降脱水终止。此时即开动真空泵,进行3.5~4h的真空脱水(抽水),使积灰层的绝对含水率由110%降到65%左右。真空抽水时间要适当,如过长,积灰层产生裂缝,使真空状态遭到破坏,不仅浪费电,也不能再继续脱水。
3.取灰
采用电耙取灰,以一台20kW的3t卷扬机操纵,每小时拉25次,每次约0.8t湿粉煤灰。4个池子共用两套电耗铺以人操作,挖出后的湿灰进入移动式受料斗,料斗下有一胶带输送机,将灰运入生产车间。
四、对“自然沉降—真空抽水法脱水”的评价
前述自然沉降法脱水存在的问题,在“自然沉降—真空抽水法脱水”中全都存在,仅仅只是粉煤灰含水率较低,但也未达到生产要求。因此,这种脱水法的使用也有很大的局限性,只能有小型企业或某种特殊情况下使用。